メンテナンス
製造の濱本です。 パイプ製造装置のエアホースのメンテナンスを行いました。 長年使用していたので、取り外しが固く苦労しましたが、 無事にホースの交換ができました。 定期的に機械・治具などのメンテナンスを行って行きたいと思い[…..]
製造の濱本です。 VCR・エルボーパイプとボディーの溶接を施工しました。 溶接ビードをボディー幅内に収める指示があり、脚長2ミリに収めないとはみ出してしまいます。 ストレートパイプでは上手くできましたが、エルボーパイプに[…..]
製造の濱本です。 今カーブ用アフターシールドジグの試作を行っています。 チタンの試験などで使われているのですが、箔・極薄板等に流用できないかと簡易に製作してみました。 テストを行うとうまく出来たり出来なかったりと安定して[…..]
製造の濱本です。 ハステロイCのヘリ溶接を施工しました。 この材料はステンレスと違い穴が空きやすくリークしやすいイメージです。 テストを行いました。目視検査で「スケールが多いな、漏れるかな」と思いながら リークテストをす[…..]
製造の濱本です。 SUS316にニッケルメッキされたパイプを溶接しました。 以前に何回か施工した事があるのですが、割れや漏れ等が起こり難易度の高い溶接です。 今回もやはり同じ様な現象が現れました。 原因に何があるのかと調[…..]
製造の濱本です。 SwageLokの隅肉溶接を施工しました。 2つ並び溶接スペースも余りなくプラズマ溶接では、対応できなく TIG溶接で特殊なトーチで行いリーク無く完成することが出来ました。 この様な溶接のスペースが余り[…..]